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Cnc加工中心撞刀的原因有哪些?如何解(jiě)決cnc加(jiā)工中心撞(zhuàng)刀的問題?
發布時間:2019-07-03 瀏覽次數:1901次(cì)
Cnc加工中心撞刀的原因有哪些?如何解決cnc加工中心撞刀的問題?
加工中(zhōng)心操(cāo)機工在操作過程中,應該遇到(dào)過撞刀的情(qíng)總。雅力士加工中心提醒您,撞刀會過主(zhǔ)軸產生影響。特別是力量比較大的撞刀,會嚴重(chóng)影響簡易臥加、高速加工中心、輪(lún)轂(gū)加工中(zhōng)心、龍門加工(gōng)中心(xīn),臥式加工中心以(yǐ)及立式加工中(zhōng)心的精度。甚至(zhì)會毀壞掉主軸。因此,操(cāo)作時要特(tè)別小心。在軟件上先模擬加工。再(zài)實際操作。
當cnc加工中心以執行加(jiā)工程序時,第一(yī)把刀加工正(zhèng)常,但在(zài)換完第二把刀後,加(jiā)工時主軸與工件發生碰撞,碰撞後機床不能移動。這是怎麽回事呢?
上述現象可能與驅動控製板的電源(yuán)和行程開關(guān)有關。打開(kāi)控製櫃,清除灰塵,並仔細檢查電(diàn)線、連接器和組件是否有異常。經過測試,我發現它是X、 Y、 Z.軸驅動板上(shàng)的功率(lǜ)晶體管GTK 457燒壞。更換損壞的電源管後,X、 Y、 Z.軸可以在三個方向上移動,可以執行手動換(huàn)刀,但在執行加工程序指令時不能執行(háng)換刀操作(zuò)。機器(qì)返回零後,您可以更換第一個刀具(jù),但在加(jiā)工過程中無法更換刀具。根據經驗,按順序運行以下測試。
1、 TM 4事(shì)實證明,Z軸通過伺(sì)服檢測顯示±0.02。它通(tōng)常表示X為0。 009 - 0.000 mm、Y為0. 009, 0.000 mm、 Z介於0. 009和0.000 mm之間。該指示表明在加工第一(yī)個刀具後(hòu)更換(huàn)第二(èr)個(gè)刀具之前機床不會返回到零。
坐(zuò)標(biāo)值不在(zài)0. 009和0.000 mm之間。更改Z軸檢(jiǎn)測精度參數(也稱為機器(qì)定位精度(dù))後,設置Z = 0.050 好吧,機(jī)器可以正常(cháng)工作。但是,在機(jī)器上,第二天再反過來,機床已經(jīng)發現,顯示出積極的和消極的X軸、Y正(zhèng),負(fù),和Z軸的正,負超程(chéng)。
2、檢查線路和機器上的緊急停止(zhǐ)按鈕的電路(lù),工作正常,檢查所有的保險(xiǎn)絲,即使交換後,確保了FU4(在強盒)被燒掉,上電(diàn)時(shí)的(de)顯示仍是X軸、 Y軸、 Z.軸過度行駛。請檢查電源板上的24 V電壓,輸出正常,但檢(jiǎn)查Z軸限位開關時沒(méi)有24 V電壓
電壓輸入的檢(jiǎn)查(chá)後,可以看出(chū),這是鬆散的保險絲,當你在上一步驟更換保險絲,緊縮的導火索(suǒ)後(hòu),但機器的功率運轉正常,有一個(gè)工具的工作期間仍(réng)然交換我不會。根據經驗,關閉機器5分鍾
電源再次打開後,係統複位時(shí),也會同時改變刀具號,機床的交流是正常的。
二、基(jī)於分析原因製定(dìng)解決方案
1、機床碰撞(zhuàng)後,首先(xiān)檢(jiǎn)查(chá)並更換(huàn)X、 Y、 Z軸控(kòng)製(zhì)板的損壞部件,並檢查機床的不同部件是否獨立工作(zuò)。不更換工具(jù)的主要原因是工具無法更換,因為更換第二個工具時機器不會(huì)返回原點。
2、機床3個軸同時顯示超程,這表示控製開關(guān)的行(háng)程開關(guān)電路(lù)中沒有電源。由於信號無法反饋到控製(zhì)部分,因此會顯示超程警報。
所以,雅力士精機提醒您,一定要熟練加工中心工作原理,按規程操作。小(xiǎo)心謹慎。特別是新手(shǒu),一(yī)定要多向老操作師傅多學習請教,確保設備安全。